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matoja

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Todo lo publicado por matoja

  1. Un invento muy interesante y bien realizado. Lo voy a poner en práctica. Muchas gracias por el aporte.
  2. Muy bien, me di cuenta de que no puse el cálculo de la potencia y pensaba hacerlo hoy pero te has adelantado. Gracias por tu aporte Saludos Mateo
  3. Es muy fácil y los valores no son críticos, se puede considerar que un led rojo (Cada color es diferente) necesita un voltaje de 1.8 V. y su consumo se puede considerar de entre 10 y 15 mA. por tanto si tienes un voltaje de 12 V. necesitarías "eliminar" 10.2 V y según la ley de Ohm la resistencia sería igual al voltaje dividido entre la intensidad de corriente expresada en amperios por tanto la resistencia será igual 10.2 V. dividido entre 0.015 Amperios (15 mA) lo que nos dará una resistencia de 680 Ohmios. Como los valores no son críticos se pueden variar los cálculos un poco. Si después se considera que la luz es excesiva se puede subir la resistencia y viceversa.
  4. Esto me ha pasado a mi varias veces y un mecánico profesional me dijo que era un problema que que tienen las piezas de aluminio con roscas muy finas como es el caso. Para quitar el filtro usó una goma de las que usan los enfermeros para sacar sangre y que colocan apretadas en la parte superior del brazo. Sujetando el filtro con ellas, ya no se escurre la mano y se puede hacer mas fuerza con lo que se logra que se afloje el filtro sin dañarlo. Como dije esto me ha pasado en varias ocasiones y con este método los he desenroscado, eso si, hay que hacer alguna fuerza para conseguirlo.
  5. En Amazon hay muchas variedades en cuanto presentación y peso. En muchas especifican la no toxicidad de las mismas. Yo las uso poniéndolas en bolsas de tela que se usan para poner las legumbres en la olla para cocerlas ya que son muy porosas. y como te dice el compañero, cuando cambien de color las pones en el horno y cuando vuelvan a su color de origen, se vuelven a utilizar.
  6. Muy buena, Ya empezamos a ver resultados, la cosa marcha.
  7. Hola Daniel: Muchas gracias por la nueva versión que veo que trae modificaciones muy interesantes. Como te dije ayer, mi mecánica andaba 4 veces mas de lo que debía y la solución fué poner el driver de motor a 1/4 de paso con lo que ya iba bién pero observé que cuando lo programaba para 1000 fotos a 0.1 mm, debería de hacer 10 cm. pero hacía 11 cm., esto representa un 10% de error. Como sabes estoy aprendiendo el lenguaje de programación del Arduino y ya se un poco (muy poco). He estado viendo el código y se me ha ocurrido que en donde dice mueveMotor, hay unas instrucciones que dicen: int factor=1 y mas abajo: case 0: factor=1: break case 1: factor=2: break Yo las he modificado poniendo: float factor=0.9 case0: factor=0.9; break case 1: factor=2: break He hecho la prueba y ahora si anda los 10 cm. justos, así he adaptado el programa a mi mecánica. Esto lo someto a tu criterio por si haciendo esto puedo haber hecho algo que influya negativamente en otras partes del programa o si tu lo hubieras hecho de otra forma. Saludos Mateo
  8. Hola. Hola: Tengo la mecánica montada parcialmente y primeras pruebas de movimiento, correctas. Esto va viento en popa... Saludos Mateo Mecanica Carril Macro by Mateo, en Flickr
  9. Yo creo que estás en tu derecho de hacerlo y a demás puede contribuir a que tengas una ayuda pero yo me pregunto a la vista de lo que veo por aquí ¿ vas a vender bastantes como para que merezca la pena?. En mi caso nunca lo he hecho por esta circunstancia. Pero si tu ves que te puede reportar algunos beneficios para invertir en tus proyectos pues adelante. El equipo como tu dices es muy potente y quien lo quiera que le cueste algo y de esta manera lo valorarán mas que si es de regalo. Si decides ponerle un precio me lo dices para que pueda aportar mi "granito de arena." Saludos Mateo
  10. Gracias, Taver, Creo que ahora yo te he sustituido en eso de la pesadilla de dsteodoro o a lo peor ya somos dos pesadillas. Yo ya he hecho con otros carriles diseñados por mi pruebas con Photoshop pero como dices no es un programa bueno para apilamiento de macro extremo, sin embargo he hecho pruebas con objetos de unos 6 cmts. de lado y el apilamiento ha sido correcto. Cada programa para lo suyo. Con respecto a las piezas de plástico hechas con cnc no tengo experiencia pero si te voy a decir que creo que son mejores por su rigidez los ángulos de aluminio mecanizados por nosotros, Tambien tengo previstas algunas de metacrilato de 10 ó 14 mm. de espesor. Eso es lo que yo tengo previsto pero estoy esperando que me lleguen las partes mecánicas de Banggood para terminarlas ya que desconozco algunas medidas de estas y que necesito para el diseño de las otras. Saludos
  11. Me parecen muy interesantes las últimas modificaciones, la desaparición del reset, aunque este no es imprescindible, a veces simplifica el manejo y volver a una programación de base, espero que vuelva en algún momento. Veo que el Arduino Uno está al límite de sus posibilidades aunque para mas ampliaciones habrá que usar el Arduino Mega, supongo. De momento no lo tengo ya que este y otros elementos parecen que se han perdido en Correos. Estoy haciendo las gestiones oportunas. Taver, Te ha quedado super, un montaje muy profesional y la prueba, bién pero habrá que mejorar poco a poco. Por cierto, que programa usas para el apilamiento. Saludos. Mateo
  12. Hola: Una vez cambiados los pulsadores se me acaban los problemas con ellos. Has cambiado loa delays de motor y dices que va mejor pero esto como sbes depende del motor que se use, en mi caso ha ido a peor ya que en el movimiento rápido se pone a vibrar y casi no avanza y en el lento parece que va mejor pero hace un ruido agudo que no debe ser. Si es posible dime que líneas has modificado para dejarlas como estaban antes. De todas formas voy a probar con otros motores a ver que pasa. Gracias
  13. Gracias, Daniel. Ahora estoy poniéndole pulsadores ya que los originales integrados en la caja están en muy mal estado. Te agradezco que me menciones en la modificación del enable de motor. Las nuevas modificaciones me parecen muy interesantes sobre todo la de contemplar dos motores con diferentes ángulos de paso y me pregunto si has hecho las modificaciones oportunas para que el paso sea de 5 micras ya que deduzco por lo que he leído anteriormente que en la versión anterior y con la mecánica que propones, el desplazamiento mínimo era de 10 micras No entiendo lo que quieres decir mas arriba en la versión 4.02. Mañana probaré esta nueva versión Saludos Mateo
  14. Hola: hoy he puesto las dos resistencias pull-down que me indicaste y ya se ha estabilizado el display y funciona correctamente. También he conectado mi circuito para el disparo y enfoque de la cámara, pero como este se activa por nivel lógico 1 y el tuyo por 0 he tenido que corregir las lineas del programa correspondientes dando como resultado el funcionamiento correcto con mi circuito. El delay no lo he corregido porque como la caja era de un aparato que estuvo en servicio durante muchos años los botones deben estar machacados ya que a veces cuestan varias pulsaciones para que respondan, asi que posiblemente le tenga que poner unos como los que tu has usado.
  15. Gracias Daniel por la aclaración. Tu explicación es totalmente coherente, pero yo en otros circuitos que he hecho los drivers se calentaban en exceso y esto por supuesto es según el consumo del motor. No se lo que pasaría si se dejara por olvido el aparato encendido durante muchas horas...... Ya veo que a las salidas digitales 3y4 les tendré que poner una resistencia Pull-Down pero para hacerlo quisiera que me dijeras a que pines del Arduino están conectadas estas salidas. Muchas gracias
  16. Hola, esta tarde me he dedicado a diseñar y hacer el circuito impreso, con mi CNC, para el enfoque y disparo de la cámara ya que no son necesarios los relés aunque pueda funcionar perfectamente con ellos. Mañana lo montaré y probaré, aunque no hay duda de su funcionamiento. Os dejo las fotos del circuito impreso solo y montado. Por supuesto este y otros circuitos están a disposición del que lo desee. IMG_20170505_200528995 by Mateo, en Flickr IMG_20170505_202614779 by Mateo, en Flickr
  17. Hola Daniel: Ya he montado la electrónica para el gobierno del carril macro (Las piezas mecánicas las estoy esperando todavía). y he observado algunas cosas que creo que se pueden mejorar, te las comento por si te vienen bien: Habria que implementar unas instrucciones que mientras el motor está parado y mediante el pin Enable del driver de motor, deshabilite este de manera que al no estar habilitado evite el calentamiento del driver que llega a ser importante. No se si lo has hecho ya que todavía no conzco el código fuente del Arduino, pero sería conveniente colocar una rutina antirrebotes o poner una mas larga si la tienes hecha para evitar que al pulsar los botones se salten varias opciones y no vayan una por una como debe ser. Hay una cosa que no entiendo por que pasa y es que tras la puesta enmarcha sale la pantalla de presentación y acto seguido la pantalla de opciones, inmediatamente despues una pantalla que dice "Entrada digital 4" inmediatamente vuelve a la anterior y así sucesivamente hasta que cuando el micro quiera y se estabiliza en la pantalla de opciones y ya se puede trabajar normalmente. Digo "Cuando quiere" porque a veces lo hace 10 veces, a veces 3 y rara vez funciona a la primera. La electrónica la he montado en una caja recuperada de un antiguo aparato de análisis electromédicos de la que pongo un par de fotos. Saludos. IMG_20170505_111711498 by Mateo, en Flickr IMG_20170505_111751478 by Mateo, en Flickr
  18. En Windows 7 También funciona, por lo tanto los fallos son del Win 10, habrá que investigarlos. Me traían de cabeza. hata que se me ocurrió cambiar de sistema operativo.
  19. Gracias, Daniel. He hecho todo lo que me has dicho y nada en mi ordenador Windows 10, Tengo otro mas antiguo que tiene Window XP, lo he instalado ahí y todo correcto salvo algo que creo que no tiene importancia que es lo siguiente: C:\Documents and Settings\Mat\Escritorio\Arduino\macro\macro.ino:188:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration }; ^ Creo que solo es un Warning, no un error. Ya me dirás algo Gracias
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